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名称:中石化南阳油田采油二厂 注汽炉
中石化南阳油田采油二厂注汽炉
1、项目背景:
23t/h注汽锅炉,排烟温度180-230℃。
2、存在问题:
为了防止尾部对流段的腐蚀,注汽锅炉在燃油时,其排烟温度高达210℃-260℃,在燃气时,其排烟温度也高于180℃,造成注汽锅炉排烟损失较大,直接影响注汽锅炉的热效率。
3、实施改造方案:
在原注汽炉烟道系统尾部水平段加装一台复合相变换热器及吹灰器,把相变段的最低壁面温度控制在105℃以上,同时将排烟温度设计降至120℃,且可控可调;在适当位置加装复合相变换热器放热段,将回收的烟气热量用于加热锅炉给水,将给水温度从64℃升至104℃,以减少锅炉的燃料消耗,达到提高系统热效率的目的。
4、改造后节能效果:
现应用“复合相变换热器”及吹灰器技术对注汽锅炉进行改造,可在保证注汽锅炉尾部对流段不发生腐蚀的情况下,将排烟温度降至120℃,换热器最低壁温为105℃,回收的热量用于加热锅炉给水,可节省大量锅炉燃料,注汽锅炉的效率提高5%(燃油)-3%(燃气)。通过计算,一台23t/h注汽锅炉将其排烟温度由220℃降至120℃,年运行7200小时,锅炉效率按80%计,年节约燃料油812吨/年.台(3100元/吨);年节能效益252万元/台。